地下水綜合治理技術(shù)
本工程地理位置特殊,距離長江最近僅20m,樁基礎(chǔ)施工期間要跨越長江洪水期,蓄水期。水位高度長期在175m左右,而樁底標(biāo)高平均在155m左右,地下水水頭高于樁底標(biāo)高約20m。且場區(qū)地質(zhì)條件復(fù)雜,土質(zhì)條件主要以雜填土層、砂卵石層組成,極易發(fā)生塌孔、涌水、流砂,樁基施工安全風(fēng)險大。
場地總的趨勢為南邊及中間高,北側(cè)及東、西兩側(cè)低,基巖面總體上由東向西傾斜;場地基巖劃分為強風(fēng)化帶及中等風(fēng)化帶,基巖面最低點位于場地東側(cè),標(biāo)高為 155.19m,最高點在場地中南部,標(biāo)高為 207.5m, 相對高差為 50m 左右。
土層概況
含水層分布
根據(jù)詳勘報告,場區(qū)內(nèi)地質(zhì)復(fù)雜多變,場區(qū)內(nèi)含水層分布不均勻
止水帷幕:
項目部進場后,根據(jù)設(shè)計顧問及業(yè)主要求,前后共進行三次止水帷幕試驗,驗證止水帷幕的地下水治理有效性。
首次止水帷幕試驗,設(shè)計理論水泥用量168噸,實際用量約242噸。每米水泥理論用量250kg/m,實際水泥用量約340kg/m~458kg/m。
鉆芯取樣
止水帷幕施工完成28天后,沿止水帷幕墻身全長鉆孔取芯,砂卵石層未形成固結(jié)體,砂卵石為松散狀態(tài)。原設(shè)計的止水帷幕效果無法滿足止水要求。
第二次高壓旋噴注漿止水帷幕咬合點砂卵石層未形成固結(jié)體,砂卵石為松散狀態(tài)。
液壓注漿止水帷幕咬合點砂卵石層未形成固結(jié)體,砂卵石為松散狀態(tài)。
止水帷幕效果分析
三次止水帷幕試驗位置分別選擇雜填土層、砂卵石層較厚,砂卵石層底標(biāo)高較低處,驗證了最不利地質(zhì)條件下止水帷幕情況。三次試驗均未能取得預(yù)期效果,經(jīng)分析,針對高壓旋噴注漿止水帷幕工藝本身認(rèn)為:
項目地質(zhì)條件復(fù)雜,地層由上到下主要由三部分組成:雜填土層,砂卵石層(砂層),基巖層(泥巖)。
雜填土層厚度分布不均勻,厚度由場地中部向近江側(cè)依次遞增,且土層內(nèi)孤石、舊建筑基礎(chǔ)、人工填土、建渣成分復(fù)雜,高壓旋噴在雜填土層內(nèi)無法有效成型。
砂卵石層厚度分布不均勻,且卵石顆粒大小不一,注漿時無法保證有效的成型半徑。
針對場區(qū)地質(zhì)條件及國內(nèi)地下水治理方法,對多種方法進行試驗,先后進行了三重管高壓旋噴止水帷幕、液壓注漿止水帷幕、深井降水試驗。
結(jié)合各種治理方案的試驗情況,確定采用“連續(xù)抽水帷幕+坑內(nèi)疏干降水”的治理方法。
降水帷幕方案設(shè)計:
長濱路靠近長江,在長濱路沿線以及T6靠朝東路側(cè)每隔8-12m左右設(shè)置降水井,形成抽水帷幕。共成井32口帷幕井。
場區(qū)內(nèi)根據(jù)砂層厚度布置降水井,疏干砂卵石含水層水體,降低水頭高度,防止抗壓樁人工挖孔過程中發(fā)生突涌冒砂現(xiàn)象。共成井29口疏干井。
1、降水井深度進入底部基巖6.00m,保證水體的匯集及深井泵的抽排。成孔口徑800mm,濾水管管徑300mm
2、降水井采用“液壓振動錘+旋挖鉆機”聯(lián)合成井工藝,避免泥漿護壁對濾水通道的堵塞。
3、根據(jù)地下水水量及降深要求,選用32t/h、50t/h、80t/h三種高強潛水泵抽排至長江。
實施效果:
1、 2015年8月22日,降水系統(tǒng)正式運行。第一批次52口井,每日排水總量約3萬立方米。
2、2015年9月12日,遇長江洪峰,長江水位達175.3m,人工挖孔樁順利施工。
3、2015年9月30日,三峽大壩進入第三輪蓄水試驗,長江水位持續(xù)穩(wěn)定至174m~175m,塔樓人工挖孔樁順利施工。
4、2015年11月3日,第二批5口降水井完成。每日排水總量約4萬立方米。
超大直徑擴底樁雙導(dǎo)管水下混凝土灌注技術(shù)
降水帷幕對土層及砂卵石層段地下水進行了有效的治理,基巖段可在底部設(shè)置抽水井內(nèi)排的方式確保樁基順利成孔,但成孔后,因樁底涌水量及基巖裂隙水過大,需采用水下混凝土灌注方式施工。
據(jù)現(xiàn)場統(tǒng)計,成孔后在未抽水的情況下,樁底積水標(biāo)高與江面齊平,積水深度達15米。采用80t/h的水泵抽水,無法將葉輪標(biāo)高以下積水抽干,停止抽水后,樁內(nèi)的涌水量可達60立方米/小時。
項目橢圓樁擴底直徑6.4m, 平直段長2.5m,擴底面積達到48平方米,采用常規(guī)單導(dǎo)管+小料斗進行水下混凝土澆筑,無法保證《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》規(guī)范中對水下混凝土灌注初灌量要求;
此外,采用常規(guī)水下混凝土及單導(dǎo)管送料方式,混凝土性能無法保證初灌混凝土在短時間內(nèi)擴展覆蓋整個樁底的要求,且無法滿足在混凝土初凝時間內(nèi)完成整個樁基大方量水下混凝土灌注的要求。
針對上述問題,項目進行了超大直徑承壓樁雙導(dǎo)管水下混凝土灌注技術(shù)的研究與運用。
為滿足混凝土大擴展度、高流動性、初凝時間、經(jīng)時損失等性能要求,攜手中建商砼,對混凝土配合比進行設(shè)計,研發(fā)一種坍落度可達260 mm~ 280mm、擴展度可達700mm ~ 750mm、兩小時經(jīng)時損失為零、初凝時間達10h±2h的超大流態(tài)C45水下自密實混凝土。
1、超大流態(tài)混凝土性能研發(fā)
從提高混凝土流動性、降低粘度、提高混凝土在U型箱中的通過性、提高漿體包裹性等性能要求出發(fā),通過大量試配,形成多種典型配合比。
從多種典型配合比的性能檢測結(jié)果中綜合分析骨料、膠凝材料體系、水膠比、外加劑等因素對混凝土性能的影響,從而優(yōu)化配合比。
2、超大擴底樁徑水下混凝土初灌優(yōu)化
模擬澆筑試驗:
在現(xiàn)場以工程樁最大擴底尺寸為標(biāo)準(zhǔn),開挖試驗樁,進行水下混凝土初灌模擬試驗。試驗后,從混凝土埋管高度、樁底混凝土覆蓋情況、距離導(dǎo)管最遠(yuǎn)端混凝土厚度、雙導(dǎo)管交界面混凝土成型質(zhì)量及強度情況等多方面驗證初灌方案的可行性。
工程樁灌注:
初灌時,將場內(nèi)最后攪拌出罐的三車混凝土作為初灌混凝土,每車混凝土均均分輸入兩個料斗。待第四車、第五車混凝土準(zhǔn)備就緒后,兩臺汽車吊同時拔出隔料塞,開始初灌。初灌的同時,兩臺天泵連續(xù)向兩個料斗內(nèi)輸送混凝土。
樁基檢測:
采用聲波透射法和混凝土鉆芯取樣兩種方式對樁身完整性進行檢驗,鉆芯取樣增加樁底擴大頭范圍內(nèi)樁身完整性及混凝土強度的檢驗。
超重雙層鋼筋籠安裝技術(shù)
本項目樁基配筋采用重達30多噸的雙層鋼筋籠形式,鋼筋籠安裝存在以下兩方面難度。
1、受外層鋼筋籠加強環(huán)內(nèi)撐鋼筋和雙層鋼筋籠間極小的層間凈距兩方面因素的影響,雙層鋼筋籠不能分籠獨立進行吊裝;
2、采用傳統(tǒng)綁扎成型后整體吊裝的方式施工,在有限的場地內(nèi)需分批施工,工期長;所需汽車吊規(guī)格大,而樁間場地往往不具備大型汽車吊架設(shè)條件,導(dǎo)致整體吊裝的方法無法進行施工。
針對上述兩點問題,項目提出“骨肉分離”的方法分層進行大直徑樁基超重雙層鋼筋籠的施工,即花較短時間在孔外進行雙層鋼筋籠骨架及操作架骨架的制作搭設(shè),采用汽車吊輔助塔吊將制作搭設(shè)完成鋼筋籠骨架和操作架骨架吊入孔內(nèi)后,對操作架進行補充搭設(shè)及加固,完成剩余鋼筋的綁扎。
鋼筋籠縱向每隔3米設(shè)置一道加強環(huán),外層加強環(huán)設(shè)在外層主筋外側(cè),內(nèi)側(cè)加強環(huán)設(shè)在內(nèi)層主筋內(nèi)側(cè)。極少數(shù)外層縱筋與外層加強環(huán)焊接成型,內(nèi)層加強環(huán)采用鐵絲綁于外層加強環(huán),形成鋼筋籠骨架。骨架成型后,采用25T汽車吊輔助塔吊對骨架進行豎立,最后采用塔吊將豎立的骨架吊入孔內(nèi)。
骨架吊進在孔內(nèi)后,對操作架進行加固。操作架具體大小根據(jù)各樁樁徑大小確定。豎向每隔3米間距在橫桿上設(shè)置一道短鋼管,短鋼管末端支撐于護壁上,確保架體的穩(wěn)定。架體上鋪設(shè)移動木跳板,形成操作平臺。
操作架加固完善后,在孔內(nèi)進行剩余鋼筋綁扎。因雙層鋼筋籠主筋凈距小,采用“先外層,后內(nèi)層”的方式進行綁扎,即先綁扎外層主筋及外層箍筋,內(nèi)層箍筋先盤繞于外層主筋,并進行簡單的綁扎定位,待內(nèi)層主筋吊裝綁扎完成后,再將內(nèi)層箍筋反綁于內(nèi)層主筋。